點(diǎn)擊本平臺(tái)事故鏈接:《安徽某發(fā)電廠“4?19”3號(hào)主變壓器損壞事件報(bào)告》
一、事件回顧
2019年04月19日
12時(shí)39分,安徽某電廠3號(hào)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速3000rpm,進(jìn)行發(fā)電機(jī)并網(wǎng)操作;
12時(shí)59分,投入3號(hào)發(fā)電機(jī)勵(lì)磁,發(fā)電機(jī)端電壓升至額定值(20kV),檢查發(fā)變組各運(yùn)行參數(shù)正常,投入同期裝置進(jìn)行自動(dòng)準(zhǔn)同期并網(wǎng)。
13時(shí)03分,3號(hào)發(fā)變組5003開關(guān)合閘后即跳閘(系統(tǒng)側(cè)為500kV Ⅳ母),滅磁開關(guān)跳閘,CRT上“5003開關(guān)事故跳閘”、“5003斷路器第一組出口跳閘”、“5003斷路器第二組出口跳閘”、“主變壓力釋放”光字牌閃亮。立即到3號(hào)發(fā)變組保護(hù)小室檢查保護(hù)動(dòng)作情況,發(fā)變組保護(hù)A/B柜均報(bào)“主變差動(dòng)速斷”、“發(fā)變組差動(dòng)速斷”、“主變比率差動(dòng)”、“發(fā)變組比率差動(dòng)”,發(fā)變組保護(hù)C柜報(bào)“主變重瓦斯”、“主變輕瓦斯”、“主變壓力釋放”動(dòng)作信號(hào)燈亮。就地檢查發(fā)現(xiàn)3號(hào)主變本體西北角撕裂漏油,本體向外冒煙。聯(lián)系安徽省調(diào),合上5003617接地刀閘,3號(hào)發(fā)變組回路轉(zhuǎn)檢修。
二、事件原因
1、同期電壓回路端子外部電纜接線不準(zhǔn)確
現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn),3號(hào)發(fā)變組保護(hù)C柜端子排接線存在錯(cuò)誤,由500kV IV母PT引至該柜的二次電壓回路L640和Sa640端子接線順序不對(duì),極性接反。當(dāng)3號(hào)發(fā)電機(jī)選擇與500kV IV母線并網(wǎng)時(shí),導(dǎo)致進(jìn)入同期裝置的系統(tǒng)側(cè)電壓相位反了180度。
2、兩次技改后的核相工作未能發(fā)現(xiàn)問題
2007年5月500kVⅡ母線分段改造和2009年5月3號(hào)機(jī)同期裝置改造后的同期核相工作存在問題。500kV母線分段改造、同期裝置更換改造后,未嚴(yán)格按照《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求及編制釋義》的相關(guān)規(guī)定(內(nèi)容如下):
新投產(chǎn)、大修機(jī)組及同期回路(包括電壓交流回路、控制直流回路、整步表、自動(dòng)準(zhǔn)同期裝置及同期把手等)發(fā)生改動(dòng)或設(shè)備更換的機(jī)組.在第一次并網(wǎng)前必須進(jìn)行以下工作:
(1)對(duì)裝置及同期回路進(jìn)行全面、細(xì)致的校核、傳動(dòng)。
(2)利用發(fā)電機(jī)一變壓器組帶空載母線升壓試驗(yàn),校核同期電壓檢測(cè)二次回路的正確性,并對(duì)整步表及同期檢定繼電器進(jìn)行實(shí)際校核。
(3)進(jìn)行機(jī)組假同期試驗(yàn),試驗(yàn)應(yīng)包括斷路器的手動(dòng)準(zhǔn)同期及自動(dòng)準(zhǔn)同期合閘試驗(yàn)、同期(繼電器)閉鎖等內(nèi)容。
三、事件疑問
1、3號(hào)機(jī)同期裝置于2009年5月份完成改造,投運(yùn)已接近十年,如果同期回路接線錯(cuò)誤,以前是怎么并網(wǎng)的?每一次并網(wǎng)變壓器一直在受沖擊?
答:2009年同期裝置改造,系統(tǒng)側(cè)電壓采樣信號(hào)分別取自500kV III段母線PT和500kV IV段母線PT,待并側(cè)電壓采樣信號(hào)取自發(fā)電機(jī)出口PT。4月19日之前的并網(wǎng)均是發(fā)電機(jī)與500kV III段母線并網(wǎng),安全無(wú)誤。4月19日當(dāng)天3號(hào)發(fā)電機(jī)首次選擇與500kV IV段母線并列,由于并網(wǎng)之前沒有做發(fā)電機(jī)與500kV IV段母線核相,從而導(dǎo)致非同期并網(wǎng),損壞3號(hào)主變事故發(fā)生。
2、系統(tǒng)側(cè)PT信號(hào)線極性接反,同期裝置為什么沒有提前識(shí)別出來(lái)?而且還有合閘信號(hào)出口?
答:無(wú)論是系統(tǒng)側(cè)PT信號(hào)線極性接反還是待并側(cè)PT信號(hào)極性接反,同期裝置的識(shí)別方法是同源核相,當(dāng)系統(tǒng)側(cè)PT和待并側(cè)PT由同一個(gè)電源供電后(發(fā)電機(jī)帶空母線零起升壓或系統(tǒng)倒送電),給同期裝置上電,查看兩個(gè)PT的相角差如果為0°,則說(shuō)明相位極性準(zhǔn)確,如果相角差為180°,則意味著其中一個(gè)PT極性接反,需查明原因后修改接線,并同步更新圖紙及線號(hào)。4月19日3號(hào)機(jī)組首次與500kV IV段母線并網(wǎng)時(shí),未做同源核相試驗(yàn),接進(jìn)同期裝置的系統(tǒng)側(cè)PT和待并側(cè)PT由于頻率不同,角度差在0°——180°——360°實(shí)時(shí)變化,因此當(dāng)同期裝置檢測(cè)到壓差和頻差條件滿足后,會(huì)根據(jù)計(jì)算出的合閘導(dǎo)前角度發(fā)出合閘指令,確保在角差為0°時(shí),開關(guān)主觸頭閉合完成并網(wǎng)。
3、同期合閘回路的同步檢查繼電器(又稱:TJJ)對(duì)角度閉鎖失靈了?
答:原因同問題2答復(fù),接入TJJ的系統(tǒng)側(cè)PT和待并側(cè)PT由于頻率不同,角度差在0°——180°——360°實(shí)時(shí)變化,當(dāng)兩個(gè)PT的實(shí)時(shí)角差小于TJJ允許角度范圍之內(nèi)時(shí)(一般設(shè)置為30°),允許合閘接點(diǎn)導(dǎo)通;當(dāng)兩個(gè)PT的實(shí)時(shí)角差大于TJJ允許角度范圍時(shí),允許合閘接點(diǎn)斷開,防止非同期合閘信號(hào)出口。TJJ能夠可靠閉鎖的前提是源頭上輸入TJJ的系統(tǒng)側(cè)PT和待并側(cè)PT極性相同。
4、國(guó)外同類設(shè)備的同步都是雙繼電器串聯(lián),有一個(gè)出問題都不能同步,國(guó)內(nèi)設(shè)備還是有差距?
答:3號(hào)機(jī)2009年同期改造后,同期合閘回路已采取了多個(gè)接點(diǎn)串聯(lián)方式,非同期的根本原因是系統(tǒng)側(cè)PT從源頭上極性接反輸入給同期控制系統(tǒng),跟同步串聯(lián)再多的繼電器無(wú)關(guān),換句話說(shuō),就是在同期合閘回路串聯(lián)再多的同步檢查繼電器也無(wú)法避免因外部PT輸入接反帶來(lái)的非同期并網(wǎng)問題。
四、事件反思
1、2009年3號(hào)機(jī)同期改造并網(wǎng)以來(lái),從未出現(xiàn)過非同期并網(wǎng)現(xiàn)象,意味著發(fā)電機(jī)與500kV III段母線一二次相位均正確,當(dāng)發(fā)電機(jī)并網(wǎng)的對(duì)象由III段母線改為IV段母線時(shí),對(duì)同期系統(tǒng)來(lái)講比較的對(duì)象發(fā)生了變化,III段母線PT極性正確,不代表IV段母線PT極性也正確,因此當(dāng)同一個(gè)開關(guān)同期并網(wǎng)時(shí),如果對(duì)比的兩個(gè)電壓信號(hào)發(fā)生了變化,則必須進(jìn)行同源核相試驗(yàn)。
2、在什么情況下需要做核相試驗(yàn)?
(1)新投產(chǎn)機(jī)組第一次并網(wǎng)前;
(2)機(jī)組大修后第一次并網(wǎng)前:
(3)同期回路發(fā)生改動(dòng)或相關(guān)設(shè)備發(fā)生更換的機(jī)組,并網(wǎng)之前;
(4)同期控制的對(duì)比PT信號(hào)發(fā)生變化后,并網(wǎng)之前。