一、事件分析
設(shè)備簡(jiǎn)況:
寧夏某發(fā)電有限責(zé)任公司#4機(jī)組容量為330MW,鍋爐系北京巴布科克.威爾科克斯(B & W)有限公司生產(chǎn),亞臨界參數(shù)、一次中間再熱、單汽包、自然循環(huán)水管式煤粉爐。每單元系統(tǒng)配置一臺(tái)330MW汽輪發(fā)電機(jī)組。水冷壁采用膜式全焊結(jié)構(gòu),由鋼管和扁鋼制成,鋼管為光管φ60x7.5mm20G,內(nèi)螺紋管φ60x7mm,SA-210A1,扁鋼為 6×15mm#20鋼。管節(jié)距為75mm,爐膛深12300mm,寬14100mm,高49850mm,(由前后水冷壁下集箱到頂棚),共有水冷壁管700根。
事前工況:
運(yùn)行方式:#4機(jī)組有功290MW,AB引風(fēng)機(jī)、AB送風(fēng)機(jī)、AB—次風(fēng)機(jī)、AB空預(yù)器、ABCDE磨煤機(jī)運(yùn)行。主汽壓力16. 60Mpa、主汽溫度541°C、再熱壓力3.5MPa、再熱汽溫度538°C、爐膛負(fù)壓為-70Pa。
事件經(jīng)過:
2020年1月10日18: 49: #4鍋爐爐膛壓力由-30Pa突升至510Pa,吸、送風(fēng)機(jī)自動(dòng)切手動(dòng),給水流量由959T/H升至1104T/H,爐檢漏儀第3、4、6點(diǎn)分貝值由36、37、42dB升至66、70、65dB,就地檢查爐膛后墻33m處聲音大,申請(qǐng)中調(diào)同意#4機(jī)負(fù)荷減至200MW,維持#4鍋爐各參數(shù)穩(wěn)定。
10日21:50:申請(qǐng)調(diào)度同意#4機(jī)組停機(jī);
10日22: 09: #4 鍋爐 MFT;
10日22:19: #4汽輪機(jī)打閘,#4發(fā)電機(jī)解列。
原因分析:
1、從泄漏部位分析:泄漏管為后墻A1與A2燃燒器(標(biāo)高25m)之間直管,距A2燃燒器有5根管(見附件2),無吹灰器設(shè)備,可以排除因磨損和吹損致使管壁減??;
2、鍋爐后墻水冷壁標(biāo)高25米,從南向北第61根管,管壁腐蝕減薄,造成泄漏,吹損附近4根管,見附件1;
3、 入爐煤硫分{St,ad (%)} 1. 6,硫分高是造成雨溫腐蝕直接原因,見附件3。
暴露問題:
1、2019年10月份機(jī)組C級(jí)檢修水冷壁檢查不仔細(xì),泄漏部位未查出;
2、泄漏部位為后墻A1與A2燃燒器(標(biāo)高25m)之間,以往檢查未發(fā)現(xiàn)有腐蝕情況,重視度不夠。
防范措施:
1、 更換泄漏管1根及吹損減薄管4根,對(duì)A1-A4、E1-E4噴燃器區(qū)域的水冷壁管檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;
2、 2020年機(jī)組檢修對(duì)4臺(tái)鍋爐后墻水冷壁檢查,并進(jìn)行防腐噴涂
二、防范措施落實(shí)表
序 號(hào) | 措施內(nèi)容 | 責(zé)任部 門 |
1 | 更換泄漏管1根及吹損 減縛管4根,對(duì)A1-A4、 E1-E4噴燃器區(qū)域的水 冷壁管檢查 | 檢修部 |
2 | 2020年機(jī)組檢修對(duì)4臺(tái) 鍋爐后墻水冷壁檢查,并 進(jìn)行防腐噴涂處理 | 檢修部 |