一、事件分析
機(jī)組編號 | 1號機(jī)組 | 設(shè)備停運時間 | 2019年3月4日14時49分 |
設(shè)備簡況: 1號機(jī)組為亞臨界參數(shù)燃煤發(fā)電機(jī)組,2006年10月份投運。鍋爐是由上海鍋爐廠制造的SG--1036/17.5--M882型亞臨界壓力一次中間再熱控制循環(huán)汽包爐,汽輪機(jī)是上海汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的N330-16.7/538/538型亞臨界中間再熱、單軸、雙缸雙排汽、凝汽式汽輪機(jī),發(fā)電機(jī)為330MW空冷發(fā)電機(jī)。熱工控制設(shè)備采用新華控制工程有限公司的XDPS-400+系統(tǒng);TSI系統(tǒng)為本特利3500系統(tǒng)。 | |||
事前工況: 1號機(jī)組負(fù)荷253MW,機(jī)組AGC-R模式運行,DEH順序閥控制,主汽壓力15.2MPa,主汽溫度541℃,再熱蒸汽壓力2.48MPa、再熱蒸汽溫度535℃;1號軸承X向振動115μm,Y向振動150μm,2號軸承X向振動71μm,Y向振動36μm,其它軸振正常;大機(jī)潤滑油溫度43.6℃,潤滑油壓力0.12MPa;汽輪機(jī)軸承溫度、缸脹、差脹、上下缸溫差等本體參數(shù)正常。 1號機(jī)組自投產(chǎn)以來,始終存在1號軸承順序閥運行時振動大問題,2012年曾按照汽輪機(jī)廠家的方案,將6號和3號高壓調(diào)節(jié)汽門開啟順序進(jìn)行了調(diào)整,對振動變化無影響,后恢復(fù)原方式;自2015年開始,按照熱工院、電科院的指導(dǎo)意見,采取現(xiàn)場動平衡并結(jié)合機(jī)組大小修進(jìn)行軸系、軸瓦調(diào)整的方案,經(jīng)多次處理后,軸振大問題有所改善但仍不具備切至順序閥運行條件,被迫維持單閥方式運行。2019年2月15日,利用1號機(jī)組調(diào)停時機(jī)再次進(jìn)行高中壓轉(zhuǎn)子現(xiàn)場動平衡,單閥工況下1號軸承X向振動穩(wěn)定在67μm左右、Y向振動穩(wěn)定在73μm左右,較動平衡前降低40μm,具備單閥切換順序閥條件。2月27日11時25分1號機(jī)由單閥切至順序閥控制。 | |||
事件經(jīng)過: 14時49分40秒963毫秒,1號機(jī)1號軸承X向振動128μm,Y向振動150μm,汽機(jī)跳閘,ETS首出“軸振大”保護(hù)動作;14時49分41秒332毫秒,左右兩側(cè)主汽門關(guān)閉;14時49分41秒868毫秒,鍋爐MFT;14時49分53秒619毫秒,程跳逆功率保護(hù)跳閘發(fā)電機(jī);14時49分53秒660毫秒,5013、5012開關(guān)、FMK開關(guān)跳閘,廠用電切換成功。 15時20分1號爐點火成功,15時56分汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn),16時56分發(fā)電機(jī)并列。 | |||
原因分析: 1、1號汽機(jī)軸振大跳機(jī)保護(hù)組態(tài)及定值為:任一軸承X向相對振動大于報警值且Y向復(fù)合振動大于保護(hù)值,觸發(fā)振動大跳機(jī)保護(hù)。保護(hù)定值為:1號軸承X向相對振動值大于125μm且Y向復(fù)合振動值大于254μm,或2號軸承X向相對振動值大于95μm且Y向復(fù)合振動值大于254μm,或3號軸承X向相對振動值大于85μm且Y向復(fù)合振動值大于254μm,或4號軸承X向相對振動值大于115μm且Y向復(fù)合振動值大于254μm,或5號軸承X向相對振動值大于125μm且Y向復(fù)合振動值大于254μm,或6號軸承X向相對振動值大于100μm且Y向復(fù)合振動值大于254μm。 2、14時49分40秒,1號機(jī)1號軸承X向振動128μm,Y向振動150μm(其余各軸承振動較小且無明顯變化),1號機(jī)組汽機(jī)跳閘,ETS首出“軸振大”。查看DEH振動趨勢1號機(jī)1號軸承Y向振動最大值為150μm,遠(yuǎn)小于跳閘動作值254μm;查看TSI面板無異常報警。 附圖1:事故過程主要參數(shù)DCS曲線 附圖2:事故過程主要參數(shù)DEH曲線 附圖3:SOE清單 3、機(jī)組跳閘后檢查TSI參數(shù)設(shè)置、組態(tài)等,發(fā)現(xiàn)1號機(jī)組1號軸承Y向振動TSI實時顯示72μm,與DEH顯示值相符,參數(shù)設(shè)置正確,但該通道顯示紅色報警。經(jīng)咨詢本特利廠家及熱工院專家,確認(rèn)該通道顯示紅色報警原因為:1號軸承Y向振動值大于254μm保護(hù)動作后鎖定,需在TSI系統(tǒng)手動復(fù)歸。鎖定后通道紅色報警在TSI面板無任何顯示。 附圖4:TSI 1號軸承Y向報警鎖定圖 4、檢查2018年9月份1號機(jī)組C修前TSI組態(tài)備份,確認(rèn)已經(jīng)根據(jù)反措要求取消了振動大報警鎖定功能。2018年1號機(jī)組C修期間進(jìn)行了TSI控制系統(tǒng)DO卡件升級,升級后Y向振動大于254μm報警動作后鎖定功能被重新開放,報警后振動小于254μm不自動復(fù)歸。 附圖5:TSI控制系統(tǒng)DO卡件升級異動申請 5、查閱歷史記錄,2019年1月25日11時33分22秒,1號機(jī)組調(diào)峰停機(jī)惰走過臨界時,1號軸承Y向振動值為284.317μm,報警后報警輸出鎖定,當(dāng)1號軸承X向振動大于125μm報警值時,即滿足機(jī)組振動大跳閘條件。 附圖6:1號機(jī)組調(diào)峰停機(jī)惰走過臨界振動趨勢圖 綜上分析,1號機(jī)TSI控制系統(tǒng)DO卡件升級后,1號軸承Y向振動大于254μm報警動作后鎖定被重新開放,是本次汽機(jī)跳閘的原因。 | |||
暴露問題: 1、TSI系統(tǒng)升級改造過程中,未嚴(yán)格落實集團(tuán)公司關(guān)于“TSI裝置中報警不應(yīng)設(shè)置保持,以防報警保持后引起保護(hù)誤動”的反措要求,過度依賴廠家技術(shù)人員,過程監(jiān)督不到位,危險點分析及預(yù)控不全面。 2、升級改造項目質(zhì)檢點設(shè)置不具體,技術(shù)監(jiān)督管理不到位。 3、設(shè)備管理不到位。TSI系統(tǒng)升級改造后專業(yè)人員驗收把關(guān)不嚴(yán),未能及時發(fā)現(xiàn)Y向振動大于254μm報警動作后鎖定功能被重新開放、報警后存在振動小于254μm不自動消失的隱患。 4、落實公司熱工邏輯梳理及隱患排查不到位。 5、生產(chǎn)技術(shù)人員及管理人員業(yè)務(wù)技能差,培訓(xùn)不到位。 6、1號軸承順序閥運行時振動大問題未得到根治。 7、SOE記錄中事件沒有按時間順序記錄、出現(xiàn)大量無名、無描述記錄點。 | |||
防范措施: 1、技術(shù)改造項目開工前,檢修部應(yīng)認(rèn)真開展危險點分析,逐項制定切實可行的預(yù)防控制措施并落實。嚴(yán)格落實各項反措要求。 2、檢修部重新梳理1、2號機(jī)組ETS、TSI等檢修、技改驗收標(biāo)準(zhǔn),生產(chǎn)部審核并優(yōu)化質(zhì)檢點設(shè)置,嚴(yán)把質(zhì)量驗收關(guān)。 3、生產(chǎn)部、檢修部、運行部繼續(xù)開展熱工邏輯梳理及隱患排查活動。 4、檢修部對主機(jī)及重要輔機(jī)連鎖保護(hù)試驗卡進(jìn)行修訂,梳理試驗方法和步驟存在的缺陷,完善和改進(jìn)試驗方案。生產(chǎn)部審核并監(jiān)督執(zhí)行。 5、生產(chǎn)部組織檢修部熱工人員全面檢查1、2號機(jī)組振動大于254μm報警動作后鎖定功能,并全部解除鎖定功能(已完成)。 6、檢修部、生產(chǎn)管理部嚴(yán)格執(zhí)行防非停措施,編制《TSI系統(tǒng)檢修維護(hù)重點要求》,并組織貫徹落實。 7、檢修部、生產(chǎn)管理部加強(qiáng)生產(chǎn)人員技術(shù)培訓(xùn),提高人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能。 8、通過現(xiàn)場試驗調(diào)整高壓調(diào)節(jié)汽門的開啟順序,以改變汽流作用在轉(zhuǎn)子上的載荷角來降低順序閥運行時1號軸承振動。 9、聯(lián)系DCS廠家、結(jié)合機(jī)組檢修查找SOE記錄中事件沒有按時間順序記錄、出現(xiàn)大量無名、無描述記錄點的原因,優(yōu)化SOE事故記錄功能。 |